Clean Up and Well Testing Operations in High-Rate Gas-Condensate Field Result in Improved Sand Management System
het Oman LNG upstream project heeft de diepe gas-en condensaatvelden in Centraal Oman ontwikkeld. Het project heeft momenteel een piekgasverwerkingscapaciteit van 40 miljoen m3/dag en een geschatte piekcondensaatproductie van 12.500 m3/dag. Om deze capaciteit te verkrijgen, worden in een eerste fase gedurende de eerste tweeënhalf jaar 36 putten geboord, met een potentiële projectbehoefte van 130 putten. De putten worden verticaal geboord aan de koolwaterstofhoudende zandsteen formatie op een diepte van tussen 4.200 en 4.700 m en aangevuld met een 4 1/2-in. liner met 5-in. en 5 1/2-in. buis. De reservoirdruk varieert tussen 500 en 580 bar en de temperatuur varieert van 125°C tot 145°C. Momenteel is de operationele strategie om alle putten op hydraudicaal te breken door middel van maximaal vijf gestapelde proppant fracturen met behulp van een ‘tip screen-out’-ontwerp om zo veel mogelijk van de 200 tot 250 m reservoir hoogte te onderscheppen. De putten moeten worden schoongemaakt en getest om de fractureresultaten te evalueren en om vóór de productie informatie over het reservoir te verkrijgen.
om de doelstellingen voor de productie van startgas te halen, werden maximaal vijf platforms, twee fractureringseenheden en twee boorputtesteenheden plus bijbehorende diensten gecontracteerd. Een geïntegreerd servicecontract met betrekking tot cementeren, breken, spiraalbuizen, perforeren en het testen van boorputten werd toegekend om het eigendom van de aannemer voor het gehele werkterrein mogelijk te maken en aan te moedigen.
ontwerpoverwegingen
de doelstellingen van het systeem waren 1) De tijd tussen de tests te verkorten en 2) de klant te helpen bij het bereiken van de doelstelling van het leveren van een gascapaciteit van 40 miljoen m3/dag over een periode van twee jaar. Om aan deze parameters te voldoen, worden twee puttesteenheden gebruikt.